技術文章
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常規(guī)的靜電除塵器經常應用于燃煤電廠、冶金、工業(yè)爐窯、水泥等傳統(tǒng)行業(yè),其設計較為規(guī)范,有具體的選型設計規(guī)程。然而,在生物質燃料鍋爐行業(yè)中,除塵器的應用類型較多,如水膜麻石除塵器、袋式除塵器 (或電袋除塵器) 以及靜電除塵器等。不論哪種除塵器,均出現過很多問題,其中以爆炸現象較為嚴重。現從生物質電除塵器發(fā)生爆炸的案例出發(fā),從技術方面對出現的問題進行了原因分析,提出了相應的解決方案,有效地保證了設備安全穩(wěn)定運行,消除了業(yè)主的重重顧慮。
生物質燃料,包含了植物材料和動物廢料等有機質在內的燃料,諸如秸稈、鋸末、甘蔗渣、稻糠以及棕櫚等。在東南亞很多國家及我國的西南地區(qū)(特別是兩廣地區(qū)),許多生物質燃料會被用于發(fā)電或供熱,既可以快速地實現農林廢棄物的減量化和無害化,又能實現資源化利用,回收熱能。
近幾年,我司接觸到了一些生物質鍋爐配套靜電除塵器改造項目,其中以蔗渣、棕櫚、稻殼居多。在設計之初,經過資料搜索和項目對比,發(fā)現其他廠家已經投運的除塵器或多或少地出現了一些問題,如陰陽極板的變形、灰斗堵灰,甚至是除塵器爆炸等嚴重問題。本文就生物質靜電除塵器發(fā)生爆炸的兩個案例進行了剖析,對靜電除塵器的技術方案進行了合理的甄選配置,提出了更為優(yōu)化完善的方案。優(yōu)化后的技術配置已應用到實際工程案例中,結果顯示,除塵器不僅達到要求的排放濃度,而且整套設備運行穩(wěn)定,安全性得到有效保證。
1 案例分析
1.1 蔗渣除塵器爆炸事故案例
案例一:2006年,廣東省某糖廠1×75t/h鍋爐,采用蔗渣為燃料,配套文丘里麻石水膜除塵器。鍋爐試運行時,出現燃料堆積現象。鍋爐空氣預熱器出口到引風機入口的負壓達到3500Pa,也就是說在預熱器和引風機中間的除塵器負壓達到了3500Pa,遠高于設計值(一般除塵器的負壓為2500Pa)。在試運行8h后,該除塵器發(fā)生爆炸。
案例二:2013年3月份,國內某電除塵器廠家配套的泰國某糖廠1×120t/h鍋爐配套靜電除塵器(單列雙室三電場除塵器,入口濃度8g/Nm3,除塵效率99.375%),采用蔗渣燃料,設備投運3個月后除塵器發(fā)生爆炸。圖1為爆炸現場圖片。
圖1 泰國某公司1×120 t/h蔗渣爐配套靜電除塵器爆炸事故現場
從現場情況來看,電除塵殼體兩側墻板嚴重彎曲變形,多處加強槽鋼變形、斷裂,特別是進出口喇叭部位。出口煙道上(離ESP出口約2m轉彎處) 有一個較大的爆炸破口。除塵器下部有一個灰斗有小破口,灰斗內大部分灰分都已結焦,從灰斗內掏出來的灰塊都比較大,落灰困難,很多時候需要工人從掏灰孔內部破碎下灰。
1.2 爆炸事故原因分析
根據現場實際參數分析,同時結合生物質燃燒介質的特性,電除塵器發(fā)生爆炸的原因分析如下:
(1) 引發(fā)設備爆炸的三要素有:12.5%以上CO濃度、5.42%以上含氧量以及可能存在的火源。
(2) CO濃度:大多數情況下,生物質燃料鍋爐多為鏈條爐,當其運行工況不穩(wěn)定,啟停頻繁時,燃料中含碳物質就會出現不*燃燒現象,易產生過量的CO。由于CO的爆炸濃度極限范圍寬,點燃能量小,爆炸(其爆炸范圍是12.5%~74.2%)的危險性大。
(3) 含氧量:除塵器設計時如果安裝焊接質量不過關,保溫棉厚度不達標,導致除塵器漏風率增加,那么除塵器內部的含氧量將會增加。
(4) 可能存在的火源:
1) 電場內部閃絡產生的火花;
2) 接觸散熱設備的表面、飄過的熾熱微粒、經過的高溫氣流、靜電等;
3) 生物質鍋爐煙氣中飛灰可燃物含量高,未燃盡的飛灰中常還夾帶著火苗。
2 生物質除塵器的技術優(yōu)化措施
生物質靜電除塵器既有常規(guī)燃煤電廠靜電除塵器設備的特性,又有其自身特點。為了確保鍋爐及其附屬設備的安全穩(wěn)定運行,同時也為保證設備操作人員的人身安全,依據上述原因分析,本文從技術方面對生物質燃料鍋爐配套靜電除塵器的設計提出了優(yōu)化建議,重新規(guī)劃選型配置,確保設備高效安全投運。
(1) 爐膛出口增設CO檢測儀,并實現在線監(jiān)測。該CO在線監(jiān)測需與電除塵進行高壓連鎖設置。一旦檢測到除塵器內CO濃度在3%~8%之間時,電除塵器各電場都會設置成處于欠功率無火花運行狀態(tài);而當檢測到CO濃度高于8%時,所有電場均應作斷電處理。
(2) 除塵器殼體設計改進。常規(guī)電除塵器的殼體壓力設計值為±8700Pa,生物質鍋爐除塵器的殼體設計值一般為5000Pa。發(fā)生爆炸時,設備內氣體體積會突然增加,除塵器內部壓力值劇增,因此需在電除塵器頂部補設防爆門或者防爆片,以釋放內部壓力。通常生物質電除塵的設計壓力值為5000Pa,電除塵器殼體上的防爆門(片)的起爆壓力只要略低于設計壓力值即可。同時,建議業(yè)主在空預器出口至電除塵器入口的水平煙道上增設防爆門(片),此處防爆門起爆壓力比電除塵器上的防爆門起爆壓力略小,一般取值為4000Pa。
(3) 灰斗方面的設計改進。為防止灰斗自燃,灰斗溫度控制增設200℃超溫報警,一旦發(fā)現超溫報警,要求運行人員及時檢查并作滅火處理。同時灰斗配置電動鎖氣器,可有效防止多余空氣進入除塵器內部,穩(wěn)定設備內部含氧量,避免引發(fā)二次燃燒。為防止未燃盡的燃料在除塵器灰斗內二次燃燒結焦成塊,灰斗溜灰角度按照大于60°設計。常規(guī)除塵設備的出灰口尺寸一般按照400mm×400mm進行設計,考慮到生物質燃料灰分結焦成塊的可能,出灰口的尺寸增加到600mm×600mm,方便落灰。在灰斗振打清灰方面,增設倉壁振動器,盡量保證灰斗壁板上不積灰。另外,為防止落下來的灰分吸收水分板結成塊,灰斗配置了加熱器和氣化板。
(4) 振打器的優(yōu)化改進。鑒于生物質燃料中堿金屬含量較高,粉塵黏性較大,不易振打清灰。為了更加有效清除粉塵,陰陽極振打系統(tǒng)沒有采用常規(guī)的側部仿形錘振打器,而更改為振打力較強的頂部電磁錘振打器。該振打器屬于加強型振打器,提升高度可達45cm,采用微機控制,其振打強度、振打頻率和振打順序可根據現場實際運行工況進行調節(jié),適應性強,調整靈活、方便、簡單。振打傳力順暢快速、傳力效率高、清灰效果好,有效保證了除塵效率。
(5) 粉塵捕集優(yōu)化設計。生物質鍋爐的飛灰一般比較輕,容易發(fā)生飄逸,除塵器不易捕集到。設計除塵器時應盡量延長粉塵在除塵器內的處理時間,降低煙氣流速。優(yōu)化后將煙氣流速控制0.7m/s左右,讓粉塵在自然沉降的同時又能保證粉塵荷上足夠的電量。另外,考慮到塵粒質量較輕,粒度小,容易發(fā)生二次揚塵的特點,設計優(yōu)化時特地在除塵器出口喇叭處設置槽型板以防止粉塵二次飛揚。
(6) 嚴格把控保溫安裝質量。嚴格把控除塵器焊接質量,特別是保溫棉及保溫外護板的安裝質量,控制好漏風率,避免生物質燃料落灰時因為含濕量太高導致落灰板結成塊。同時也可有效控制設備內部含氧量,避免高含氧量的發(fā)生,消除爆炸隱患。
(7) 鑒于生物鍋爐具有啟停頻繁的特點,在除塵器上設置熱風吹掃系統(tǒng),可以有效防止絕緣子發(fā)生污閃現象,防止絕緣子炸裂。
3 優(yōu)化改造后除塵器運行情況
目前我司有將近30多臺(套)生物質燃料鍋爐配套靜電除塵器項目,包括蔗渣、稻殼、棕櫚葉(殼)等,這些設備均采用上述優(yōu)化改進技術措施,不僅運行安全穩(wěn)定,而且能達到較低的排放值,整套設備得到用戶的極大認可。表1為我司部分泰國糖廠項目的測試報告(2017年3月份泰國環(huán)保局發(fā)來的測試結果)。
4 結語
除塵設備的運行良好與否,不僅與業(yè)主的效益息息相關,同時也與設備制造廠家的利益環(huán)環(huán)相扣。本文從兩臺發(fā)生爆炸的除塵器案例出發(fā),分析生物質燃料設備發(fā)生故障的原因,采取有效措施優(yōu)化原有技術方案,改進設備結構配置,從根源上保證了除塵器的安全穩(wěn)定運行。此類除塵設備的安全穩(wěn)定運行不僅消除了業(yè)主的重重顧慮,也為公司在生物質除塵市場的開拓中提供了強有力的技術保障。